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          中頻爐熔煉碳鋼 爐襯失效原因分析和對(duì)策(上)
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          中頻爐熔煉碳鋼 爐襯失效原因分析和對(duì)策(上)

          廠家:中頻爐熔煉碳鋼 爐襯失效原因分析和對(duì)策(上) 日期::2020-02-03 瀏覽次數(shù): 87
          中頻爐爐襯裂紋傾向大和不耐鋼液沖刷是中頻爐失效的主要原因,選擇比較容易燒結(jié)、裂紋和崩裂傾向 小、耐鋼液沖刷等特點(diǎn)的中頻爐爐襯材料,采用適當(dāng)?shù)臓t襯修筑和維護(hù)工藝,能使中頻爐爐齡從 45 爐次提高到 70 爐 次以上。


          目前,鑄鋼熔煉主要使用電弧爐和感應(yīng)電爐兩 種方式;近些年來,隨著技術(shù)水平的提升和中頻無芯 感應(yīng)電爐(以下簡稱中頻爐)熔煉具有方便、環(huán)保、工 藝和設(shè)備簡單等優(yōu)勢,使用中頻爐熔煉碳鋼越來越 多,特別是在一些中小型的鑄鋼廠里已經(jīng)成為了普 遍的現(xiàn)象。 許多廠家的 2t 或 2t 以下的小型鑄鋼熔煉采用 中頻爐,爐襯采用了硅砂打結(jié),爐襯壽命多在 30 爐次以下,雖然爐襯壽命短但由于材料價(jià)格低廉和購 買便利、爐襯修筑簡單等原因,許多廠家都一直在沿 用著。但大中型中頻爐爐襯修筑比較困難,修筑時(shí)間 長,對(duì)生產(chǎn)安排影響大,從安全性上講,大中型中頻爐 的要求更高。因此,日常生產(chǎn)中大中型中頻爐爐襯的 安全、壽命、中頻電爐爐襯使用費(fèi)用都是鑄鋼廠所關(guān)注的焦點(diǎn)。


          柳工機(jī)械股份有限公司鑄鋼廠每年熔煉鑄鋼鋼 液約 16000t,使用 6t 中頻爐和 3t 電弧爐熔煉碳鋼。長期以來中頻爐使用一家知名的爐襯材 料供應(yīng)商提供的爐襯材料,但一直存在著中頻電爐爐襯壽命 偏短的問題,平均爐襯壽命約 45 爐。爐襯壽命偏短 導(dǎo)致頻繁的修筑爐襯和烘爐,對(duì)生產(chǎn)組織和成本控 制都帶來了很不利的影響。為了解決這個(gè)問題,從 2008 年 6 月開始,我們開始在延長爐襯壽命方面進(jìn) 行探索。我們首先進(jìn)行了中頻爐煉鋼爐襯的失效原 因分析。 根據(jù)對(duì) 2008 年全年筑爐 25 次的失效統(tǒng)計(jì),目 前的中頻電爐爐襯材料最主要缺點(diǎn)是裂紋傾向大,爐襯容易 因裂紋而導(dǎo)致多處崩裂、造成局部區(qū)域過薄而失效; 其次是中頻電爐爐襯下部燒蝕過快導(dǎo)致爐襯失效。失效原因 分類見圖 1。


          針對(duì)以上主要失效原因,我們對(duì)其產(chǎn)生的根源 進(jìn)行了分析,見表 1。

          根據(jù)以上分析,我們認(rèn)為,要延長中頻電爐爐襯壽命,必須首先解決爐襯裂紋傾向大和不耐鋼液沖刷的問 題,決定采取以下措施: (1)選擇具有比較容易燒結(jié)、裂紋和崩裂傾向 小、耐鋼液沖刷等特點(diǎn)的爐襯材料,不特別強(qiáng)調(diào)耐高 溫性能,進(jìn)行爐襯材料工藝試驗(yàn)。 (2)探索爐襯修筑和維護(hù)的工藝 ;每個(gè)車間都 應(yīng)該有適應(yīng)自己特點(diǎn)的修筑和維護(hù)工藝。 (3)對(duì)爐襯修筑和維護(hù)工藝標(biāo)準(zhǔn)化 。

          2009 年 2 月,我們與一家知名的爐襯材料供應(yīng) 商共同按照我們提出的性能要求選擇了一種爐襯材 料并進(jìn)行首次工藝試驗(yàn)。首次試驗(yàn)爐襯壽命為 40 爐次,未達(dá)到 預(yù)期要求。分析原因?yàn)闋t膛中下部局部燒蝕 過大造成失效,如圖 2、圖 3 所示。 從試驗(yàn)后拆爐過程看,爐襯整體未發(fā)現(xiàn) 有大的裂紋和崩裂。這說明這種爐襯材料產(chǎn) 生裂紋的傾向性很小,安全性較好。爐襯的 上部和爐底損壞較小;但是在爐身中下部, 爐身 1/3 高度上有明顯的較大燒蝕區(qū).

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